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Diese Seite ein paar meiner Zoom Tuning Projekte Projekte:
Auf das Seitenteil habe ein
Kunststoffteil aufgeklebt, damit die Wandstärke der etwa Kugellagerbreite
entspricht. Dann habe ich mit einem Kegelbohrer das Loch auf den Kugellager
Außendurchmesser aufgebohrt (das letzte Stück von Hand - in mehren
Schritten), so das ich das Kugellager einpressen konnte. Das Kugellager hält
bei mir rein durch die Presspassung. Ich denke man könnte das Kugellager
auch mit CA-Kleber einkleben. Zusätzlich habe durch das aufkleben eines
alten Servooberteil die Materialstärke des Chassis an der Stelle noch etwas
verbreitert
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Verbesserung des Rollverhaltens
Eine Eigenschaft des Zoom das jedem Anfänger
sehr entgegenkommt ist das sehr feinfühlig zu steuernde Rollverhalten. |
Beim 3D-Fliegen, aber auch bereits beim Fliegen bei böigem Wetter wirkt sich gerade aber diese Rollträgheit beim Gegensteuern oder bei Rollfiguren sehr negativ aus. Nachfolgende Maßnahmen habe ich gemacht damit mein Zoom ein ganzes Stück agiler wurde. Achtung: Alle Maßnahmen außer der ersten wirken sich auch auf das Nickverhalten aus und verstärken auch dieses.
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1. Maximaler Taumelscheibenweg Angefangen habe ich damit das Rollservo so zu übersetzen, damit der maximale Taumelscheibenweg ausgenutzt wird.
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Maximaler Rollweg
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Die Stahlpaddeladapter wurden gegen leichte Adapter aus Alu ausgetauscht
Paddeladapter aus Alu |
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3. Ausfräsen und bespannen der Paddel Zur weiteren Gewichtsreduzierung der Paddel habe ich diese ausgefräst und mit Schrumpfschlauch bespannt verwendete Maße: Benötigt wird hierfür dünner mindestes 35 mm breiter
Schrumpfschlauch.
Ausfräsen der Paddel |
Bespannen der Paddel mit Schrumpfschlauch Paddel wieder am Zoom
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3 Verbiegen der Paddelanlenkung Durch das Verbiegen der der Anlenkungen nach innen, wird der Weg zusätzlich erhöht. Dabei muss man darauf achten, dass die Anlenkung nur soweit gebogen wird damit sie nirgendwo streift.
Verbiegen der Paddelanlenkung |
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Phoenix 25 / Xenon 25 kühlen
Ausfälle des CasteCreatations Phoenix 25 Brushless Regler oder des
baugleichen Jamara Xenon 25 aufgrund von Überlastung der BEC Funktion
(Battery Eliminator Circuit) verhindern |
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Der wohl teuerste Crashes meines Zooms wurden durch Resets des Brushless Reglers verursacht. Die BEC Funktion des Phoenix 25 ist bei 3 Lipoly Zellen
(11,1 V) eigentlich zu schwach für 4 8g-Servos und einem Gyro. (Beim
Phoenix 35 ist das BEC stärker und der Fehler tritt nicht auf) Diese Ausfälle sind nur im Sekundenbereich, bei genügend Höhe habe ich den Heli wieder abfangen können. Da dieser Fehler nur sporadisch auftritt, ist es auch sehr schwer festzustellen, wann man den Fehler wirklich im Griff hat. Ich habe diverse Dinge (Tausch des Pitchservos, Kondensator parallel zum Empfänger, unterschiedliche Ritzelkombinationen...) versucht um den Fehler in den Griff zu bekommen. Als ich z.B. das Pitchservo getauscht hatte, hatte ich anschließen ca. 10 Flüge ohne Aussetzer. Wirklich geholfen aus heutiger Sicht, haben bei mir zwei Maßnahmen.
Mittlerweile fliege ich seit über einem halben Jahr ohne Ausfälle und hoffe, dass es so bleibt!
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